安防之家讯:脱硫旁路烟道封堵,是新时期环境保护的需要,通过大唐韩城第二发电有限责任公司4号脱硫旁路烟道封堵后的系统联合调试,发现问题、解决问题,达到满足正常生产运行的需要。
为响应国家环保要求,大唐韩城第二发电有限责任公司4号脱硫旁路烟道于2011年12月封堵,为了检验封堵后相关逻辑保护正确无误,检验系统变更后运行参数数据,需对旁路封堵后风烟系统进行动态试验,以确保机组运行后安全稳定。
设备概况
大唐韩城第二发电有限责任公司二期工程2600mw机组,锅炉为东方锅炉厂设计制造的dg2070/17.5-ⅱ5型炉,为亚临界、单炉膛、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、尾部双烟道、全钢悬吊π型结构,半封闭布置,自然循环汽包炉。
每台机组配两台静叶可调轴流式引风机、一台动叶可调轴流式增压风机,在fgd烟气入口与烟囱之间设置了旁路烟道,正常运行时烟气通过脱硫系统进入烟囱,事故情况或fgd停机时烟气全部经过旁路烟道进入烟囱。
脱硫旁路烟气挡板封堵后,增压风机跳闸,将联调引风机、送风机,锅炉mft。增压风机入口压力大于3000pa,联跳引风机。增压风机入口压力小于-3000pa,联跳增压风机。
试验安全措施
试验前相关工作票必须结束,系统无正在进行的检修工作。
试验中必须统一指挥,并按总负责安排落实各自工作。
试验前核查逻辑保护强制清册,相关强制点必须登记。
试验中发生主保护应动而未动时,必须手动干预处理,并查找原因予以处理。
试验过程中,严密监视各转机运行情况,注意电流、振动、温度不超限。
试验过程中,严密监视炉膛负压、增压风机入口压力变化。参数超出保护动作值,应确认保护正确动作,否则应立即采取措施恢复参数正常。
转机启停,应严格遵守高压电机启停相关规定。
试验目的:
检查锅炉风烟系统漏风点并消除。
检验旁路封堵后风烟系统启停步序及相关参数,完善运行技术措施。
检验旁路封堵后风烟系统事故处理方案,完善运行技术措施。
试验步骤
主机及脱硫保护、逻辑传动合格。
启动4号机闭式水系统、炉侧风机油站、空预器运行,检查开式水系统随时具备投运条件。
检查自然通风工况:
增压风机及引风机均停运,出入口挡板开启,动(静)叶全开,炉底液压挡板关闭。
检查增压风机动叶零位是否准确:
全开引风机出入口挡板及静叶,脱硫启动增压风机,动叶全关,观察引风机出口负压变化,记录最大值。
逐个关闭4a、4b引风机出入口烟气挡板,观察引风机转向、出口压力、炉膛负压变化情况。
验证增压风机运行、引风机停运,是否具备吹扫条件:
强制两台引风机停运跳闸送风机逻辑,启动4a送风机。逐渐开大送风机动叶,观察增压风机调整情况,检查总风量是否可加至35%。
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